九十年代以来,广西糖厂对酒精废液治理进行了大量的研究和实验工作,目前区内糖厂所采用的治理方法有如下几种:
(1)氧化塘处理
广西大部份糖厂目前是采用氧化塘处理方法,即将酒精废液排入一个大坑,贮存几个月,进行自然发酵与沉降分解,停榨后排下江河。此法要求氧化塘的库容很大,废水停留时间要长。实际上,目前糖厂的氧化塘容积往往不够大,且本身还存在渗漏和散发的气味给周围环境造成污染,COD、BOD的去除远未能达到排放标准。这是一种暂时性的处理办法。其作用是避免在枯水期直接向江河排放高浓度废水,起了缓冲的作用。废液用于农灌,曾出现因过量灌溉土壤酸化板结现象,如用来灌溉甘蔗,虽然产量能提高,但会造成甘蔗含糖分大幅下降的现象。
(2)厌氧发酵生产沼气
贵港甘化股份有限公司(原覃塘糖厂)采用厌氧发酵产沼气方案,1994年6月投入试运行,COD、BOD的去除率分别可达到87%和80%,运行费用低,有较好的经济效益,但厌氧后的消化水仍未达到排放标准,有待进一步完善。如增加一级氧化塘处理,可达到三级排放标准。
(3)酒精废液作为锅炉水膜除尘器除尘冲灰水循环使用
酒精废液作为锅炉水膜除尘器除尘冲灰水循环使用,酒精废醪液在除尘器的高温烟气中蒸发一部分,另一部分被锅炉烟灰吸附,用于制砖或作肥料。平果糖厂从1996年开始应用,至今已有三年成功运行记录,酒精废液和煤灰不再象过去那样向江河排放。此法投资极省,运行费用很低,经济实用。但酒精生产要和制糖生产同步进行,不能单独进行长年生产,有一定的局限性。
(4)蒸发浓缩制复混肥或饲料酵母
目前广西有10间糖厂采用酒精废液蒸发浓缩(或干燥)后制有机复混肥或饲料酵母。该方法虽能有效处理酒精废液,但存在很多问题:
(a)工艺流程复杂,设备投资大;
(b)耗能高,运行费用极高;
(c)酒精废液的浓缩液、干粉目前的市场销路有限。而用于小规模生产复混肥的原料,大量的浓缩液或干粉消化不完,只能长期存放,最终仍未能解决排放问题;
(d)生产肥料, 需外购无机肥料,占用大量的流动资金,企业难以维持下去;
(e)由于蒸发浓缩、干燥、制肥等一系列的工艺设备目前不够成熟,投资风险极大。如1995~1997年,华南某环保科研所向我区近10间糖厂转让的蒸发浓缩干燥制肥技术,由于工艺不成熟,设备选型不合理,已建成的生产线全部不能正常运行,造成极大的损失。
(5)EM菌技术
采用日本EM技术处理糖厂废水(包括酒精废液),目前正在我区个别糖厂进行试运行,需要极大的处理容积,一般糖厂无法采用。